松香桶翻新工艺改进
张祥福
摘要:介绍福建尤溪林产化工厂松香桶翻新工艺的改进及其成效。
关键词:松香桶;翻新;改进
福建尤溪林产化工厂是福建省重点松香生产企业之一,年生产松香5000吨左右,松香原料资源较分散,分布到全县各乡村林区,加上尤溪县采脂劳力均以当地农民为主,专业劳力较少,收购点点分散等,为了方便脂农和收购运输,尤溪林化厂利用开盖后的松节油桶作为松脂桶,分发给各收购站。每年用桶量大约40000个左右。为使每年发放到各站点的松脂桶能保持干净整洁、不生锈、无破损、有标识编号,该厂在松香桶全部进厂且生产结束后必须进行一次彻底的除脂、整圆、补漏、油漆、喷字等清理过程。
由于松香桶在运输和装卸过程中因碰撞敲击产生变形、松香桶内表面粘满松脂形成一层坚硬的氧化松脂层,若不进行清理,不仅增加桶身的重量,且因桶身标志模糊不便于发放、登记管理,更为严重的是桶内表面氧化松脂会影响新一年的松脂质量等级。因此,必须进进一次彻底清理过程。多年来,该厂对松脂桶清理工艺进行了大胆探索和改进,怪得了显著的成效,现将改进过程的一些方法介绍如下。
1 传统翻新桶工艺技术
尤溪林化厂传统的翻新工艺已沿用了30年,其主要工艺过程如下:
松脂桶→重油加热烫洗→碱洗→水洗→整圆→油漆→喷字
由于受工厂的环境位置限制,该工艺烫洗前松脂桶要用汽车从低处运到高处,烫洗后又沿路滚回低处松香罐装场地进行整圆修补,烫洗使用的重油放在炉内加热后放入烫桶槽进行烫洗,每年需损耗重油20吨左右,桶身粘脂10余吨无法回收,仅碱和油漆,每年就资7万元。且由于烫洗后滚桶造成厂区道路粘满重油,导致环境污染和严重的不安全隐患。总之,该工艺存在操作时劳动强度大,时间长,浪费大,安全性差等缺点。
2 由传统工艺改为蒸汽烫洗工艺
利用锅炉饱和蒸汽烫洗,而后用热碱水蒸煮,再用清水清洗,其工艺过程大致如下:
松脂桶→(用饱和蒸汽)蒸烫→(用蒸汽、水)碱煮→水洗→整圆→修补→油漆→喷字
蒸烫的同时进行松脂回收,制成黑松香。
设计一个蒸汽柜和一个与蒸汽柜连接的松脂桶进出滑动吊车,吊车可立放10个松脂桶,蒸柜底部通入蒸汽喷管,其喷嘴朝上,其布局位置与进入柜内的倒立松脂桶恰好一一对应,当脂桶被推进蒸汽柜内,关闭柜门,通入饱和蒸汽,桶上粘脂受热后自然流下,由底部出口排出回收,蒸完之后的松脂桶用电动葫芦吊入碱洗池进行蒸煮,碱洗后再进行水洗……
通过第一次改进后,不仅避免了传统工艺带来的许多不利因素,而且操作方便,劳动强度减轻、环境污染和因重油易燃引起的不安全隐患得到消除,操作时间可节省一半以上,同时每年可节省重油10多吨,回收烫桶松脂10多吨,用于炼制黑松香,仅此两项可产生直接效益近40万元,取得较显著的综合效益。
3 对蒸汽烫桶工艺后道工序的改进
根据松脂桶经过饱和蒸汽烫后大部分松脂已被除去,可在桶身内表面留下一层坚硬的松香保护层,这样就可避免因桶内壁生锈影响松脂质量,达到预期目的。其工艺过程大致如下。
松脂桶→整圆→(饱和蒸汽)蒸烫→修补→喷字
蒸烫的同时回收松脂,并采用蒸汽炼香。
通过改进该工艺的后道工序,除了正常回收10吨松脂外,由于不用碱洗和油漆,每年可节省碱、油漆原料7万元以上,同时还避免了碱水污染,取得了较显著的综合效益。
总之,尤溪林化厂在翻新桶工艺技术方面不断地进行探索,并逐步得到改进,使整个工艺更加先进、合理。在此基础上,又进行尝试,在烫桶回收的松脂中直接渗入鲜松脂,用蒸汽炼香设备进行加工,这样生产出的松香和原工艺生产出的黑松香质量价差每吨2000元以上,全年可多创效益20多万元。
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