改进电石包装桶充氮工艺取得良好效益
文/李兴平
我厂电石包装桶一直用强压法充氮。如图1所示,在桶面上打两个孔,在电石装桶压盖后用高压氮气瓶对孔1强行充氮,孔2溢出空气,氮气及灰尘的混合物气味难闻且呛人,污染严重。此种方法浪费大量氮气,易形成气阻,不能保证桶内氮气浓度,且操作环境恶劣。

图1
我们据此进行了技术改造,改强压充氮为负压充氮,即先用真空泵把包装桶内抽成负压后再充入氮气。为此,新购一台真空泵H-70(7.5kw功率),重新起用一个3m3贮罐并新添一些相应管路及阀门,组成如图2所示的结构。在阀门均关闭的情况下,首先开动真空泵,当真空度达到-0.093MPa时,运转约5分钟,缓慢打开阀门1,贮罐真空度达到-0.09MPa时,用手压住吸盘同时打开阀门2,电石包装桶抽吸真空度达到-0.08MPa时,关闭阀门2(压力均为表压),同时打开阀门3充入氮气,氮气从吸盘外溢即压力内外相等时可关闭阀门3,将电石桶上好密封胶圈及螺栓,操作完毕。然后向其它桶充氮,待全部完成后,关闭各相应阀门,真空泵停车。此种方法节约氮气,保证电石桶氮气浓度,同时改善操作环境,减轻工人劳动强度。投资2万元,节约24万元/千吨电石,年新增效益120万元。

图2
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